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在海内制品油价钱严重倒挂、炼化企业普遍亏损的情形下,2012年镇海炼化仍然实现利润31.6亿元,在业内一枝独秀,一连两年获得了尊龙凯时“特殊孝顺奖”。
文/杜志炎
由于研究出一套测算要领,梁永伟成了镇海炼化小著名气的“能耗精算师”。梁永伟琢磨出的装置能耗的测算要领,测算的实时能耗与现实能耗基本一致。有了这套要领,运行部对装置能耗的准确管控,节能增效又多了一种手段。
镇海炼化是我国最大的炼化一体企业。把手艺前进与清洁生产、节能降耗和资源综合使用贯串于公司生长全历程,将经济运动由古板的“资源—产品—污染排放”向先进的“资源—产品—再生资源”重复运用方法转变,大大加速了迈向“生态型企业”的前进程序。2012年,镇海炼化炼油综合能耗为45.92千克标油/吨,比上年下降0.25个单位;乙烯单位综合能耗为543.9千克标油/吨,比上年下降9.51个单位,成为天下唯一吨油完全用度低于100元、吨化工产品完全用度低于1000元的炼化企业。
企业内部的“食物链”
在乙烯工程建设之初,公司总司理江正洪就提出,镇海炼化生产治理要从“炼油头脑”向“炼化头脑”转变,同步启动“炼化一体化”优化,从“馏分治理”向“分子治理”转变。大炼油与大乙烯的互动优势,按差别分子结构准确定位物料流向,使炼化妆置质料形成“食物链”,起劲提升每个分子的价值。
经由一直完善,镇海炼化逐步完善形成了由“常减压-加氢精制、加氢裂化(催化裂化)-硫黄接纳”、“炼厂干气-氢气-乙烯裂解质料”等“高使用型内部工业链”,最大限度地做到物尽其用。仅乙烯、炼油之间氢气、蒸汽的综合使用,就镌汰能源消耗15万吨标煤/年。
针对高含硫、高酸值的劣质质料特点,镇海炼化一直降低汽油、柴油和航空煤油等产品中的硫和烯烃含量,成为全加氢型炼化企业。按原油加工量2200万吨/年盘算,可镌汰污水量55万吨/年,镌汰碱渣约4.5万吨/年。
为顺应高硫油加工量增添及产品质量提升要求,镇海炼化巧妙地将停用的以渣油为质料的合成氨装置,刷新成以渣油和煤为质料的制氢装置,停用了两套石脑油制氢装置。据公司化工部副主任严仲彪先容,渣油制氢本钱比石脑油制氢本钱低30%。装置刷新投资2000余万元,年爆发经济效益一亿元以上。
“只有放错地方的资源,没有真正的放弃物。”这是镇海炼化的资源设置理念。古板意义上的“三废”,在这里成了装置“食物链”中的质料。清静环保随处长瞿滨说,公司一直强化治理和手艺刷新,实现了“三废”的资源化循环使用,每年可以创效4亿元以上?“节水减排成套手艺”,实现了污水的污污疏散、分质处置惩罚、分级使用,公司吨油新鲜水耗量和吨油污水排放量由“十五”末的 0.42吨、0.07吨下降到0.28吨和0.056吨,实现高水平一连下降,坚持了国际领先。
科技成为节能“利器”
最近,由镇海炼化和华东理工大学配合研发的“裂解炉裂解深度控制与实时优化软件”顺遂投用,乙烯裂解炉裂解深度实现实时控制。手艺职员通过模拟软件盘算出最佳裂解深度,输入后软件将自动与现场在线仪表剖析出的现实产品含量举行比对,一直调解裂解炉出口温度,从而使裂解炉裂解深度由按期优化转化为实时优化。提高乙烯和丙烯产量,降低了单位能耗。
公司副总工程师陈伟军说:“我们从源头上确保新建、扩建装置能耗抵达海内以致国际先进水平。重视历程治理,跟踪落实装置节能项目希望情形,实验使用实时控制系统实时监控,实现全公司能源消耗预警,并周全开展装置节能诊断,增添主要用能装备、节能设施投用等在线监控,确保用能实时调解优化操作。”今年上半年,他们通过实验电站给水降压、给水泵叶轮刷新等步伐实现节能,停用一台给水泵年节电1700万千瓦时,约1110万元。循环硫化床(CFB)锅炉通过接纳硅酸铝毯加稀土复合保温质料,本体温度下降超54%,年节能上百万元。
今年头,镇海炼化启动走漏检测与修复事情,走漏限值比海内通行的走漏限值整整严酷了10倍。据测算,该手艺每年可减排挥发性有机物11.7吨。既;ち饲樾,又降低了物料消耗。
手艺立异 巧降能耗
今年上半年,镇海炼化围绕节能增效等课题, 25个攻关组开展形式多样的攻关运动234次,解决了一系列困扰生产谋划的难题。电气部依赖自身实力,攻克了电气微机综保装置组态焦点手艺,2000多台高压综保没有由于内部组态、逻辑和程序的缘故原由爆发误动、拒动事故,确保了生产装置的平稳运行,有用降低了能源消耗。
公司职能部分把抓好瓦斯、蒸汽、氮气、风等主要公用系统平衡作为节能降耗事情的重中之重,通过挖掘CFB锅炉潜力和油化团结优势,停用所有燃油锅炉。通过乙烯向炼油供氮、供风,停用了炼油低效能的小空分、小空压机。通过施展两台大气柜的调理作用、装置质料合理安排、人盯死守监控,杜绝装置正常生产情形下瓦斯燃放高架火炬,取得优异效果,不但净化了大气情形,并且每年又新增经济效益凌驾1亿元。“优化集成”使公司的资源和能源消耗降到了最低。
镇海炼化组织履历富厚的装置专家,对乙烯裂解装置节能降耗情形举行立体式“剖解”。通过提高裂解炉自控率、控制炉出口温度误差、控制炉膛过?掌凳⒔档团叛涛露取⒀由煸诵兄芷凇蕴战勾问⑼队每掌と绕鞯炔椒,开展全方位节能。去年,公司乙烯产量110.27万吨,逾额完成5.27万吨。装置累计能耗比上年下降9.5千克标油/吨,创开工以来新低。高附收率最高升至61.45%,为系统内大乙烯最好水平。
乙烯开停一次,至少损失5亿元效益。以烯烃部主任周纪军为焦点的乙烯长周期运行攻关组,经由多次手艺攻关,实验“微创手术”,在装置正常运行情形下,用高压水疏通裂解装置急冷油塔梗塞物,乐成破解困扰乙烯裂解装置长周期运行难题,成为全球首家掌握在线冲洗疏通乙烯裂解急冷油塔梗塞手艺的企业。
炼油各运行部也争相开展种种形式的节能降耗手艺立异运动,多套装置能耗创下历史最低纪录。2号加氢装置综合能耗从6.98千克标油/吨下降至5.05千克标油/吨,一连3年创历史最高水平,去年装置累计能耗5.05千克标油/吨,比上年下降10.9%,为尊龙凯时同类装置能耗最低。今年上半年,公司累计炼油综合能耗44.45千克标油/吨,比去年同期下降3.13个单位,成为中石化首家半年累计炼油综合能耗低于45千克标油/吨的企业。
2009年至2011年,镇海炼化实现利润一连3年凌驾50亿元。去年,在海内制品油价钱严重倒挂、炼化企业普遍亏损的情形下,镇海炼化仍然实现利润31.6亿元,在业内一枝独秀。公司一连两年获得尊龙凯时“特殊孝顺奖”,成为尊龙凯时获此殊荣的唯一炼化企业。
责任编辑:艾宏