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【高质量生长】“砂子炉”里炼出茂金属聚乙烯
2020年11月04日 23:08 泉源于 尊龙凯时    作者:钱双庆        打印字号
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  兰州石化茂金属聚乙烯手艺突破,是中石油首套拥有完全自主知识产权的高端手艺 。

 

尊龙凯时登录首页(中国)官方网站  5月26日,是个让兰州石化聚乙烯人无比自豪的日子 。

  这一天,第一批及格茂金属催化剂聚乙烯管质料mPE3010牌号产品从石化厂聚乙烯团结车间6万吨/年低密度聚乙烯装置乐成产出 。

  这标记着兰州石化首次生产茂金属聚乙烯产品获得乐成,填补了该项手艺及产品的空缺 。

  “这是中国石油茂金属聚乙烯生产手艺取得的重大突破,是中国石油首套拥有完全自主知识产权的高端手艺 。”5月29日,兰州石化公司党委接到石化厂茂金属管质料生产乐成的喜报后批复 。

  “祝贺!此项目意义重大!”公司党委书记、总司理李家民兴奋地指挥 。

  老装置重新入列

  低密度聚乙烯装置及格茂金属聚乙烯产品产出的第三天,主抓该项事情的车间副主任陈德智接到研究单位反响来的检测新闻——该产品性能优异,具有较强的竞争实力 。由于海内茂金属聚乙烯产品产量只有19万吨,需要入口约160万吨,市场远景可观 。

  “低密度聚乙烯装置乐成开发出茂金属聚乙烯产品,是在该装置2013年11月歇工退泛起役7年后,在手艺主干、熟练操作职员大宗流失,装备陈腐锈蚀,工艺手艺保存缺陷等倒运条件下,战胜种种难题,确保复工开车乐成基础上实现的 。”陈德智说 。

  歇工多年,锈蚀的严重水平、磨练难度之大超乎想像 。员工们配合施工单位替换了2.5万米管线、1200个阀门,单倒淋阀就替换了140个,而最初的妄想是替换300个阀门 。阀门、管线不敷,石化厂就自己想步伐,从全厂各车间找来闲置管线、阀门,只管消化库存,降低项目建设用度 。兄弟单位也给予了鼎力大举支持,电仪把库存仅有的1200米白钢管线孝顺了出来 。

  复工开车历程中,难题层出不穷 。最主要的一项刷新,是将催化剂制备单位和预聚单位刷新为流程更短的催化剂直注手艺 。由于此直注加料系统是给年产25万吨装置设计的,用在6万吨低密度装置上属于大马拉小车,泛起了许多意想不到的问题,如开车初期,催化剂管线经常堵 。经由探索剖析,各人判断可能是1/8英寸注入管详尽、催化剂颗粒度过大造成的 。在接纳了乙烯厂用的3/16英寸管后,情形显着好转 。

  2018年10月尾装置磨练刷新事情进入现场施工后,在完成的15项刷新、22项更新和504项通例检维修项目中,倾注了加入产能恢复项目的公司、厂宽大干部员工的心血和智慧 。

  “让一个建成已经30年的老装置重新加入生产序列,并成为公司新的效益增添点,关于停车5年、准备2年之久的装置来说是乐成的,也为中国石油装置的转型升级、提质增效提供了名贵履历 。”石化厂党委书记杜江说 。

  所有低密度人的心愿

  6月6日,星期六,共产党员、区域认真人王明江还坚守在控制室 。在接到厂、车间指令,低密度装置负荷要从3吨/小时提至7.2吨/小时后,他前一天就到了装置,当晚就守在装置没有回家 。负荷提高到设计值的高负荷,关于低密度装置来说意义非统一样平常 。24万吨/年乙烯产能恢复项目开车后增添的8万吨产能,绝大部分要靠低密度装置消化 。

  关于王明江和同事来说,项目建设开工以来,加班加点、通宵加班,甚至两三天不回家都是常事 。装置开铬系聚乙烯产品前后开了4次车,他和装置生产主干忙了一个多月,中心无意回一两次家,儿子今年高考他也顾不上 。自2018年7月到装置投入磨练刷新,一年多的时间里,他加了200多个班 。

  随着磨练刷新施工周全铺开,参战单位增多,需要配合的事情量就更大了 。有时同时要举行20到30处动火作业,一小我私家要认真3到4处动火 。天天7点,员工们就赶到装置现场配合施工,一直要干到晚上八九点钟施工竣事才回家 。这样的情形一连了一年多,不但节沐日、双休日休息不了,年假也休不了 。

  “那时间,感受活没有干完的时间,只能天天加班,白天晚上地干 。”金琳说 。他的妻子快生小孩的时间正遇上磨练刷新进入要害阶段,他陪了妻子不到3天就上班了,之后险些没有再休息过一个整天 。

  “装置员工普遍在45岁到50岁之间,基本上都在低密度聚乙烯装置事情过,对装置有深挚的情绪,积累了富厚的生产履历 。虽然各人都不年轻了,可是都憋着一股劲 。根除装置袒露的问题,把装置开稳、开好、开出效益来,这不但是我的心愿,也是所有低密度人的心愿 。”陈德智说 。

  “砂子炉”精神烙印

  “砂子炉”精神起源于石化厂 。五十多年前,石化厂人在外洋专家撤走,无手艺资料、无操作规程、无实践履历极其难题的条件下,将新中国第一套规;⒁允臀柿系纳白勇蚁┥爸每道殖,生产出及格的乙烯、丙烯 。

  石化厂员工传承“自强不息”的砂子炉精神,发挥“什么苦都能吃,什么难题都能战胜,什么问题都能解决,什么使命都能完成”的作风,经由近2年的时间、通过8次开车的实践探索,让退役装置乐成复工开车 。

  低密度装置以前的氢气流程很是繁琐,氢气接进来后要减压举行精制,精制后还要经由压缩机加压注入反应釜加入生产 。鉴于氢气质量稳固,同时接纳高活性催化剂,陈德智、王明江等向厂里建议,通过刷新将氢气接进来后用管线举行短接,把压缩机、氢气精制系统甩开直接进入反应釜,既简化了流程又降低了能耗 。

  干部员工善于查摸纪律的作风、勇于实事求是的精神,让各人在低密度装置磨练刷新、复工开车历程中战胜了一个个难题、解决了一个个难题 。

  低密度聚乙烯装置接纳的是英国BP公司工艺,使用的是消化吸收Univation公司的催化剂直注手艺,这在海内外尚无乐成的先例,员工们没有生产履历可借鉴 。装置复工开车及开发茂金属聚乙烯产品没有现成可用的工艺包,没有手艺支持,催化剂厂家、相助开发的科研单位只提供一些模拟数据,开车条件、参数都没有,全靠自己在开车中探索形成成熟的生产手艺 。

  2020年2月中旬,形成了完善刷新计划,包括更新了微量氧调理阀、增添一套乙烯精制与原系统并联、增添氮气精制系统、对添加剂系统刷新等项目 。又经由2个月的磨练和部分刷新,具备了茂金属聚乙烯产品的生产条件 。

  4月24日最先,装置先后举行3次试生产,虽然未获乐成,可是探索总结出了可靠的生产履历 。

  5月20日,装置注入催化剂,最先第四次生产 。经由5天的调解, 5月26日乐成生产出第一批及格的茂金属聚乙烯产品 。

  责任编辑:郑 丹

  znzhengdan@163.com

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