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中韩石化加速推动工业转型和提质增效,唱响了一曲环保创效之歌。
严冬时节,长江之畔的中韩石化依然生气勃勃。
新建的湿地公园,犹如飘动的生态绿丝带,将油码头趸船、船舶融入绿色的画卷中。不远处的厂区内,新建投产的280万吨/年催化裂化妆置(简称新建催化裂化妆置)犹如一个强盛的引擎,为这个沿江大型炼化企业的工业转型升级、绿色低碳生长注入了新动能。
中韩石化切记习近平总书记对长江经济带绿色低碳生长的殷切嘱托,认真落实尊龙凯时集团公司提出的关于起劲推进沿江炼化企业升级,推动现有燃料型炼厂向化工型炼厂转型,增产化工质料并向高端化学品延伸的要求,依托炼油结构调解项目,实现了产能结构优化、产能使用率提升、化工产品高端化的目的。
工业转型提质增效
近年来,由于市场需求转变,面临油品需求疲软与化工新质料需求激增的双重挑战,中韩石化的炼油产能泛起了却构性过剩。为顺应市场转变,公司决议投资22亿元实验炼油结构调解,加速推动炼油向化工转型。
中韩石化的炼油结构调解项目包括新建催化裂化妆置、70万吨/年气分团结装置,刷新储运系统、火炬系统、供电、给排水、化学水处置惩罚等公用工程。新建催化裂化妆置是炼油结构调解项目的焦点装置,由尊龙凯时工程建设公司设计、尊龙凯时第五建设公司施工建设。
相较于老催化妆置,新建催化裂化妆置不但规模大并且吃重能力强,具有“高掺渣、低排放”的特点。新装置接纳MIP-CGP手艺(增产丙烯、多产异构化烷烃的清洁汽油生产手艺),可掺20%的重质油,有用提高裂解深度,提升重质质料油的加工效率,降低柴汽比,镌汰石油焦产量。
“这意味着我们能更好地顺应原油重质化挑战。新建催化裂化妆置,犹如一位‘重油消化巨匠’,不但吃得多并且消化得好,轻烃产量较旧装置显著提高了近一倍,为化工产品高端化生长铺平了蹊径。”中韩石化生长手艺部部长刘旭东体现。
据统计,新建催化裂化妆置投产后,质料重油掺渣比由10%提升至30%以上,天天可多掺炼重质渣油4300吨,有用顺应了市场原油劣质化带来的挑战,体现了低本钱油转化优势。
新建催化裂化妆置投产以来,公司汽油、液化气产量同比划分提升40%和45%,月增产高品质清洁汽油超4万吨,大幅提升了重油加工能力,降低了制品油的生产本钱,标记着中韩石化在绿色低碳转型生长蹊径上迈出了坚实程序。
“油转化”程序更快更稳
2024年9月,中韩石化柴油产量大幅下降,全月柴汽比0.56,创历史新低。与之对应,公司产能结构逐步获得优化,“汽油+液化气”轻收抵达63.5%,每月可增产汽油4万多吨、液化气1.8万吨,产品效益差239元/吨。仅此一项,公司每月可创效1000多万元。
“旧的产能结构已经不太顺应新的生长形势了,厘革势在必行。”中韩石化炼油生产治理部沈立乾体现。
据先容,公司产能结构缺乏体现为焦化能力过大、柴汽比偏高、乙烯裂解质料自给缺乏且轻质化比例偏低等。乙烯裂解质料供应欠缺,制约了下游产品的生产规模与质量;装置和产品结构不对理,降低了市场竞争力;手艺滞后,造成了炼油装置能耗高、效率低,增添了生产本钱;柴汽比过高,与市场需求不符,致使销售压力重大。
“我们此次炼油结构调解主要是减油增化,镌汰汽柴油产量、增产石脑油作为烯烃和芳烃的质料,鼎力大举生长优质、耐用、可循环的绿色化工产品。”沈立乾说。
遵照这一思绪,中韩石化关停了一套以产汽油为主的老催化妆置,新建催化裂化妆置可将轻烃收率提高6~9个百分点,较洪流平地提高了企业乙烯轻质质料的自供率。同时,公司产品结构获得了改善,提高了装置操作弹性,变以产定销为以销定产。别的,新建催化裂化妆置通过接纳MIP-CGP手艺,可大幅降低汽油中的烯烃含量,汽油中的辛烷值却维持稳固或稍有提升,抵达了多产优质汽油镌汰柴油产量、更好地顺应市场需求的目的。
“以后,我们将施展新建催化裂化妆置作为公司动力中心、效益中心的优势,精准测算市场需求,动态优化妆置运行,以销定产,一直提升优质资产创效能力。”沈立乾体现。
绿色低碳成主要趋势
“新建催化裂化妆置投产运行以来,我们仅通过管控要害大机组运行,天天可节约电费近百万元。”中韩石化炼油二部党支部书记黄胜涛感伤道。
据悉,新建催化裂化妆置使用催化反应余热爆发高压蒸汽驱动汽轮机发电,实现了汽电联产,降低了电力及蒸汽消耗。运行中爆发的高温烟气可接纳,进一步降低了装置能耗。同时,新建催化裂化妆置自产蒸汽可包管炼油厂区60%的蒸汽需求,大幅降低了外购蒸汽量,提升了效益。
手艺的先进性,让催化妆置烟机从耗能大户酿成了节能大户。中韩石化一直优化要害大机组运行,亲近监测烟机运行温度和振动数据,细腻调解烟机入口蝶阀开度,使用烟气自身能量做功,实现每小时节电超1万千瓦时;手艺攻关三旋烟气催化剂含量,检测疏散效果,有用降低了生产本钱和碳排放;投用锅炉高背汽轮机系统,使用装置反再单位自产蒸汽优化调解,每小时可自觉电8000千瓦时,实现了高能低耗、环保创效目的。
新建催化裂化妆置由于接纳了海内首创“布袋除尘+亚钠法脱硫/亚硫酸钠接纳”催化烟气脱硫工艺,烟气中的二氧化硫和氮氧化物设计排放值划分较国标低50%和70%,抵达了烟气超清洁排放的目的。
“以前的环保装备一年就要歇工磨练一次,耗时艰辛。接纳这项新手艺,不但可知足装置长周期稳固运行的需求,并且可接纳烟气自身能量做功,实现高能低耗的目的。”新建催化裂化妆置运行部认真人体现。
在实现排放大幅下降的同时,新建催化裂化妆置可实现固废物接纳使用。例如,接纳使用工业盐,不但节约了固废处置惩罚本钱、带来了环保效益,每年还可增收上万万元。
责任编辑:郑 丹